要從空氣中製取氧氣,首先第一步,也是最重要的步驟,壓縮空氣。
問題來了,如何壓縮空氣?
很簡單,上一個擁有內部空間且封閉的金屬體,加上往複運轉表麵光滑的鑄鐵金屬,就能實現壓縮空氣,它在機械工程領域可以稱之為氣缸與活塞。
光有氣缸與活塞還不夠,為了能傳動能量讓活塞運轉起來,肯定要加裝曲柄連杆,連接能量供應核心,這個點由把電能轉化為機械能的電機負責提供,此後,再加裝完全密封的鑄鐵殼體與進排管道,一個可以壓縮空氣的機器設備就做好了。
這,就是空氣壓縮機。
從機械工程角度講,壓縮機工作原理非常簡單,對後世任何一名理科高中生而言,隻要聽了課,隨便掰扯理解,動手能力強的學生,都能造個簡易壓縮機。
而壓縮機更是遍布千家萬戶,舉個最簡單的例子,後世家家戶戶全都有的空調和冰箱,全靠壓縮機製冷。
不過,作為工業級空分設備的心臟,研發道路上的第一隻攔路虎,具有不可替代性的壓縮機,工作要求和指標卻遠遠超過空凋壓縮機和冰箱壓縮機,而且,對壓縮機而言,想要整台空分設備生產出足夠的氧氣,必須付出五倍以上的努力。
原因很簡單,空氣中的氧氣體積分數為1%。
製取一份氧氣,需要五份空氣。
對壓縮機來說,滿足一台最小的t級實驗氧吹爐單位耗氧量,即180立方米每小時氧氣產量,得直接乘以五倍。
如果是真正意義上的30噸級工業氧吹爐,那就更加誇張了。
30噸級氧吹爐不僅意味著鋼水容積增加,而且單位耗氧量急劇上升,達到每噸金屬3.立方米/每分鐘!
這是什麼概念?
每小時供氧強度要達到6300立方米,然後再乘以,得到3.1萬立方米空氣的天文數字。
當然,餘華沒有好高騖遠,準備直接上馬7000立方米每小時的空分設備,腳踏實地,從小出發,目標定在每小時00立方米氧氣的空分設備。
“現階段全世界空分設備的氧氣產量不高,主要原因在於壓縮機進氣量不夠,而這取決於進氣機組的進氣效率……”餘華右手握著鉛筆,簡單幾筆,便畫出一個具有極簡風格的進氣機組結構,腦海高速運轉思考。
進氣機組與進氣效率!
工業級空分設備的研發難度之所以高,在於超高製氧效率。
由於壓縮機必須每時每刻需要獲得巨量空氣,進氣機組的設計至關重要,已知進氣效率越高,壓縮機進氣量越高。
一個新的問題由此誕生,什麼結構設計的進氣機組效率最高?
沒人知道,這是氮肥工廠老板和氧氣切割工程師最關心的事情。
當然,餘華還是知道的,已知進氣效率最高的進氣機組,唯有f-‘猛禽’身上f119矢量渦扇發動機用的壓氣機,這玩意兒進氣效率之高令人感到可怕,每秒進氣量達到上千立方米以上,令這款小涵道比渦扇發動機的進氣效率,卻絲毫不弱於大涵道比渦扇發動機,推力更是達到航空發動機之最。
嗯,理論上這是一款超理想的壓縮機進氣機組,如果餘華能造出來的話。
用f119渦扇發動機的壓氣機太過遙遠,回到壓縮機草圖上,餘華權衡考慮,仔細思索過後,認為現階段最適合壓縮機的進氣機組,就是由離心式壓氣機與渦輪構成的渦輪增壓技術。
是的,大名鼎鼎的渦輪增壓。
渦輪增壓技術可以有效提升進氣效率,進而滿足壓縮機的進氣量需求,在整個空分設備中起到至關重要的作用。
餘華握著鉛筆,畫出渦輪增壓機組和壓縮機的概念圖,與此同時,腦海開始計算數據,分彆對單級壓氣機和多級壓氣機進行不同的數據計算,數分鐘過後,餘華得到一係列數據結果。
計算模擬結果顯示:
單級壓氣機和渦輪令進氣效率有效提升,但總進氣量不足,隻有每小時780立方米,依舊無法滿足t實驗爐的供氧強度需求。
二級離心壓氣機和渦輪令進氣效率相較單級提升30%以上,總進氣量及格,達到每小時1014立方米,滿足t實驗爐需求。
三級離心壓氣機和渦輪令進氣效率相較二級提升4%以上,總進氣量優秀,達到每小時1470立方米。
這個誕生於188年的渦輪增壓技術,頃刻間令空分設備研究產生翻天覆地的變化,至於四級壓氣機和五級壓氣機,考慮到加工難度和材料的限製,完全沒有計算模擬的必要。
三級以上的離心壓氣機,對於1937年的機械製造業而言,就像是f119相對於黎明航發那般遙不可及。
“一級不夠,三級離心壓氣機對製造工藝和材料的要求特彆高,成本高昂,不劃算,二級雖然進氣效率不如三級渦輪增壓機組,但已經適合。”餘華對采用三種不同結構的壓縮機進行選擇,毫無疑問,二級離心壓氣機和渦輪的組合,最適合應用於當前的壓縮機。(www.101novel.com)